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柴油發電機部件系統的改進和提升技術 |
摘要:在人們的印象中,柴油發電機都是傻大黑粗,技術落后,除了動力強勁之外一無是處。其實現代的柴油發電機隨著現代科技的發展,也搭載了越來越多的先進技術,讓柴油發電機的動力性、經濟性越來越突出,而且噪音和排放控制得越來越好。當今先進的柴油發電機,是一種集冶金、材料、加工、自動控制、傳感器、化工為一體的高科技產品。本文以康明斯發動機KTA38系列為例,論述了通過缸體選擇合理的爐料配比、化學成分、增C劑,并控制Si/C、Mn/S,提高大馬力缸體鑄件力學性能的工藝改進。
一、康明斯各部件常見提升技術
1、冷卻系統
柴油發電機的散熱與熱管理是非常重要的,也是發動機設計中的一個難題。現代柴油發電機一般使用強制循環水冷卻系統,合理設計發動機氣缸體水道,可以讓冷卻液均勻地流過發動機每一個角落,讓散熱更均衡,避免了老式柴油發電機部分氣缸冷卻不足的缺陷。現代柴油發電機大多使用免維護水泵,樹脂葉輪,碳化硅密封圈,葉輪重量更輕、更耐腐蝕,防滲漏能力更強,使用壽命大大延長。為了避免冷卻液腐蝕發動機,一般都使用專用防凍液,不允許用普通防凍液替代。同時采用電控硅油風扇離合器,可以更精準地控制風扇的轉速,讓發動機盡快升溫,并保證高負荷時的冷卻強度。
2、盤車裝置
原發電機組的盤車采用的盤車桿手動盤車,飛輪外圓上有盤車孔,需要盤車時將盤車桿插人盤車孔,通過人力搬動盤車桿進行盤車。這樣輪機人員不但勞動強度大,而且盤車不準確,需要多次搬動盤車桿才能達到盤車要求,同時無法進行盤車連鎖,盤車時很容易造成人身傷亡事故。為此我們設計了電動盤車裝置,見圖1,另外在柴油發電機飛輪上設計安裝了一個盤車齒圈。需要盤車時,只需按動按鈕,電動盤車裝置的小齒輪與飛輪的盤車齒圈相嚙合,就可以順利帶動柴油發電機按照要求進行盤車。重要的是該盤車裝置可以安裝一個手柄開關進行起動盤車連鎖。盤車時,柴油發電機起動空氣管路被自動切斷,避免了盤車時人身傷亡事故的發生。
3、增壓器
康明斯柴油發電機組原來采用TPS61-F33增壓器,雖然也能滿足發電機組使用要求,但是存在大馬拉小車的現象,該增壓器裕度太大,存在浪費現象。為了在不影響柴油發電機性能的前提下節約成本,特地重新進行了增壓器選型。經過配機試驗,選用了霍爾塞特增壓器正式作為該型發電機組的增壓器(外觀如圖2所示),僅此1項每臺可節約成本5萬余元。48臺柴油發電機組,可節約成本240萬元,效益相當可觀。
圖1 柴油機電動盤車裝置 |
圖2 霍爾塞特增壓器內部透視圖 |
4、啟動技術
現代柴油機不論是冷啟動能力還是熱啟動能力都非常強,幾乎都可以做到“點火就著”。這是因為現代柴油機有一套先進的啟動技術。首先是有一個大功率的起動機,保證柴油機有足夠的啟動轉速;其次是有先進的啟動控制邏輯,在啟動階段的噴油正時、噴油量等控制更精準;最后就是有火焰預熱啟動系統,可以在氣溫較低時加熱進入燃燒室的空氣,讓冷啟動更容易。
5、缸套、活塞
為了提高缸套內表面耐磨性,防止拉缸現象發生,因此在缸套內表面增加了軟氮化要求,缸套內表面粗糙度由Rz 5-10改為Rz 3-7。
活塞由分體式改為整體鑄鐵活塞,為了防止燃油噴到氣缸壁上和活塞頂過熱,對w型線進行了優化,w型深由26mm增加到33·5mm,同時加大了活塞滑油冷卻腔面積。為了防止柴油發電機運動過程中活塞頂與進、排氣閥干涉(即頂缸),特意在活塞頂布置了4個0.5mm深的避閥坑。
6、曲軸
現代柴油發電機一般使用整體式鑄造曲軸,材質為球墨鑄鐵或者鑄鋼。隨著現代機械加工技術的進步,曲軸的加工精度越來越高,甚至可以控制到微米級。曲軸的軸頸表面通常使用氮化技術,以增強表面硬度,提高耐磨性能,提高曲軸的抗疲勞強度。
7、進氣與燃燒技術
現代的柴油發電機為了讓更多的空氣進入燃燒室,通常都使用渦輪增壓、進氣中冷、多氣門(四氣門)技術,可以把柴油發電機的功率和扭矩提升30%以上。部分乘用車柴油發電機還采用可變進氣正時、可變氣門升程、可變截面渦輪增壓器、雙增壓器等技術,有效提升充氣系數。現代柴油發電機大多采用ω型燃燒室,較小的面容比,中置噴油器,進氣可以形成更強勁的進氣渦流,燃燒更加穩定、柔和、充分,有利于提升柴油發電機的動力性能和排放水平。
8、密封技術
老式柴油發電機漏油是非常普遍的現象,現代的柴油發電機漏油現象大大減少,主要歸功于先進的密封技術以及更精密的加工技術。曲軸的前、后油封,越來越多地使用 PTFE(含聚四氟乙烯高分子化學材料),密封性、抗高低溫性能、耐腐蝕、耐老化性能更強,使用壽命更長。在各密封面,由于精密的機加工技術,平面度非常高,一般使用普通的厭氧密封膠就可以實現良好的密封,不再采用密封墊結構。
二、康明斯缸體性能提高技術
以康明斯柴油發電機組的動力KTA38系列為例,K38缸體是康明斯大馬力發動機(600~1400KW)的關鍵件,為V型12個缸結構(如圖3所示);外形尺寸1563×866×701mm,缸體凈重1360kg,壁厚變化大(最薄處8mm,最厚部位100mm),生產難度大。按康明斯技術標準,該型號發動機功率大于800 KW時缸體力學性能必須滿足,試棒抗拉強度≥310MPa(鑄件本體按圖紙指定的部位取樣≥241MPa)、本體硬度≥HB187。缸體加工后做氣密性檢查,不允許有滲漏。對于這樣一個重量大冷卻速度慢,又要求周身致密的油道、水腔眾多的缸體,要提高其機械性能,如果采用簡單的降低碳當量或提高合金是行不通的,我們從選擇合理的爐料配比、化學成分、改進增碳工藝,并控制Si/C、Mn/S等措施著手,較好地達到了提高K38缸體力學性能的目的。
1、化學成分的確定
灰鑄鐵的抗拉強度隨著碳當量的提高而降低。為保證缸體的鑄造性能和凝固時的自補縮能力,我們選取3.95%≤CE≤4.05%進行工藝試驗,試驗證明缸體鑄件單鑄試棒的抗拉強度接近310MPa,但不穩定,如圖4所示。
為了提高提高缸體的本體硬度和熱疲勞性能,通過加入Cu、Mo和Cr合金,進行合金化,確定合金元素的最佳匹配,如表1。
表1 康明斯柴油機缸體材料合成
Vars
|
R-Sq
|
R-Sq(adj)
|
C-p
|
S
|
Mn
|
Cu
|
Mo
|
Cr
|
CE
|
S
|
P
|
Mn/S
|
1
|
7.3
|
6.8
|
9.5
|
5.1242
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
1
|
3.3
|
2.7
|
17.2
|
5.2347
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9.0
|
7.9
|
8.4
|
5.0942
|
X
|
|
|
|
X
|
|
|
|
2
|
8.9
|
7.8
|
8.5
|
5.0954
|
|
|
|
|
X
|
|
|
X
|
3
|
10.5
|
8.9
|
7.6
|
5.0675
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
X
|
3
|
9.8
|
8.2
|
8.8
|
5.0862
|
X
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
4
|
13.8
|
11.8
|
3.2
|
4.9862
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
|
X
|
4
|
10.9
|
8.7
|
8.8
|
5.0717
|
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
X
|
5
|
14.5
|
11.9
|
3.9
|
4.9822
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
X
|
5
|
14.2
|
11.6
|
4.4
|
4.9897
|
X
|
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
6
|
14.9
|
11.8
|
5.1
|
4.9849
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
6
|
14.5
|
11.4
|
5.9
|
4.9971
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
7
|
15.0
|
11.3
|
7.0
|
4.9990
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
7
|
14.9
|
11.3
|
7.1
|
5.0001
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
8
|
15.0
|
10.8
|
9.0
|
5.0142
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
試驗證明Cu對缸體本體硬度的貢獻比Cr大。由于缸體有熱穩定性要求,Mo能提高鑄件的熱疲勞性能,即使價格比Cr昂貴,加入Mo還是十分必要的。Mn、Cu與Mo對提高性能有貢獻,但R-Sq值與R-Sq(adj)值不高,合金化不是解決提高力學性能問題的唯一途徑,還要靠其它工藝措施保證。
因此,康明斯K38缸體鑄件的化學成分為o(C)3.2~3.35%,CE控制在3.95~4.05%,o(Cu)0.65~0.70%和o(Mo)0.25~0.35%。
圖3 KTA38系列康明斯發動機缸體結構 |
圖4 試棒抗拉強度 |
2、提高康明斯K38缸體力學性能的工藝措施
(1)金屬爐料配比
生產實踐證明,相同的化學成分,由于熔煉工藝不同、配料不同,鐵液的冶金質量完全不同。生鐵由于存在具有遺傳性的粗大的過共晶石墨,在熔化過程中難以完全消除,使凝固過程中產生的石墨化膨脹作用削弱,鑄件的致密性降低,鐵液收縮傾向增大,同時粗大的石墨還加大對基體的割裂作用,降低材料的性能。增加爐料中廢鋼比例,鑄件的抗拉強度明顯上升。因此,我們在生產中工藝規定廢鋼加入量必須大于30%、生鐵加入量小于20%,其余為回爐料。
(2)選用經過高溫石墨化處理增碳劑
廢鋼比例的增加,鐵液的o(C)量必須靠增碳技術來保證。以前我公司采用碳化硅或優質無煙煤球作為增碳劑,增碳效果不明顯,操作者抱怨較多,工藝規定的爐料配比難以嚴格執行。選用經過高溫石墨化處理的增碳劑后,與第一批爐料一起加在爐底,增碳效果大為改善。經過高溫石墨化處理的增碳劑,碳原子從無序排列過渡到片狀石墨的有序排列,片狀石墨能成為石墨形核的最好核心,促進石墨化,減少了鐵液收縮。我公司采用經過高溫石墨化處理的增碳劑后,缸體致密性改善,機械性能提升,滲漏比例明顯下降。
(3)控制Si/C比
提高Si/C比,鐵液o(C)量相對較低,對基體的割裂作用減弱。o(Si)量相對較高,固溶強化增強,有利于鑄鐵強度的提高。高Si/C比的鐵液有利于消除鑄件邊角處的白口。在CE相同條件下,高Si/C比的鑄件,殘留應力低,缸體鑄件在機械加工時也不易變形。
康明斯K38缸體本體硬度檢測點有8個,每處的HB硬度差值不能超過30。因此,標準要求缸體薄壁處硬度不要太高,壁厚處硬度也不要太低。我們將原始Si選擇在1.85-1.90%之間,Si/C比控制在0.6~0.7之間,解決了缸體各檢測點硬度均勻性問題。
(4)控制Mn/S比
Mn、S和P都是阻止石墨化的元素。只有少量溶入滲碳體的Mn可增強Fe、C原子間的結合力,促進形成珠光體,同時Mn與S可形成石墨非自發形核的核心MnS,減弱S阻礙石墨化作用,間接地有利于石墨化。S可以改善鐵液的孕育效果,提高鑄件的加工斷屑性能。但石墨非自發形核的核心MnS必須維持在一個特定的范圍,MnS增加過多,石墨會變粗,多余的MnS形成密集的夾渣,割裂基體降低鑄鐵的強度,影響鑄件的致密性,增加縮漏傾向。
由于錳和硫在鑄鐵中有相互制約的作用,所以在選擇Mn含量與硫含量時必需考慮Mn/S值。生產實踐證明,康明斯K38缸體Mn/S選擇6-8較為合適,缸體單鑄試棒機械性能、本體硬度均達到康明斯技術標準要求,缸體滲漏率低于3%。
3、結論
(1)為保證康明斯K38發動機缸體鑄鐵具有良好鑄造性能與力學性能,CE控制在3.95-4.05之間,加入Cu與Mo進行合金化。
(2)控制爐料配比中生鐵加入量不應高于20%,廢鋼不應低于30%。選取經過高溫石墨化的增碳劑增碳,增碳效果明顯,鐵液收縮性小,缸體致密性增加。
(3)在提高力學性能的同時,控制Si/C比在0.6-0.7之間,Mn/S比在6-8之間,鑄件縮松和縮漏缺陷降低。
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